10月以來,中科煉化乙烯裝置聚焦原料優化、節能創新等方面,持續優化生產經營,深挖創效潛力,努力實現效益最大化。當月,該裝置負荷達103%,乙烯產量同比增長7.98%,創歷史月產量最高水平。
他們做細做實工藝管理,狠抓裝置生產運行優化,將工作重心放在深挖節能創效途徑,通過循環水優化、廢堿脫油罐洗滌水優化、透平改電泵運行、裂解爐汽包間排管線優化、裂解爐新增空氣預熱器、干氣塔投用等方式,大大降低裝置能耗。組織員工深入現場查找問題,及時處置“跑冒滴漏”等安全問題,組織裝置各崗位人員加強各項參數盯盤分析,發現異常及時調整,確保催化劑運行工況穩定,為乙烯穩產增產創造了條件。
他們積極加強與北京化工研究院等科研機構合作,加快技術攻關步伐,成功開發新型高活性加氫催化劑。用裝置大修的契機,精心組織催化劑裝填施工及技術測試,最終實現一次成功投用。該催化劑應用以來,通過調整分配碳二加氫各段反應器負荷,優化反應溫度,提高催化劑選擇性,減少副反應,實現碳二加氫催化劑選擇性由35%提高至60%以上,每年可增產乙烯3200多噸。
此外,他們堅持把數智化改造作為挖潛增效的有效途徑,先后實施全流程智能控制系統(IPC)、在線優化項目(RTO)等多個智能化技術改造項目,實現了干燥器的順控操作,顯著提升裝置經濟效益、能源利用效率和安全平穩運行水平。
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