近日,中科煉化順利打通熱媒水系統優化項目全流程,完成新舊系統的流程連通、沖洗、調試及投用。項目實施后,每小時節約0.4兆帕蒸汽27噸,減少循環水用量1750噸,停運風機1臺,每小時共節約成本超5000元。
中科煉化余熱回收站以除氧水作為傳熱介質,利用循環熱水泵進行煉油、化工裝置的低溫熱回收,并經制冷站、氣分等裝置使用后進行再次循環取熱。此前,該系統存在產熱量大于用熱量的問題,部分熱媒水未經利用直接通過循環水冷卻,具有挖潛降本空間。
為充分利用好全廠低溫熱源,中科煉化成立“熱煤水系統優化項目”攻關小組,帶領專業技術骨干深入裝置現場不斷調研、摸索,確定優化換熱方案,利用全廠全停大修契機對熱媒水系統進行預留甩頭,于8月份完成整個系統的施工。
截至目前,熱媒水系統優化項目各項參數達到預期,設備運行穩定,年可減少循環水用量超1500萬噸,節約蒸汽用量近24萬噸,年可降本約4500萬元。
湛江日報、湛江云媒客戶端原創
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